直8重要部件生產交付周期縮短23% 質量提升20%

2016-02-26 10:34:05 來源:中國航空報

  中國登封網訊 2015年,中航工業(yè)東安通過實施AOS精益改善項目,使直8主減速器主機匣的生產效率和產品質量實現(xiàn)了雙提升,生產交付周期縮短了23%,質量提升了20%,為公司全面完成該型機全年任務創(chuàng)造了有利條件。

  2015年,東安直8主減速器主機匣任務出現(xiàn)較快增長,為全面完成該型機任務,東安以問題為導向,確立了《優(yōu)化機匣類零件生產流程,提高產品的交付能力》精益改善項目,劍指直8主減速器主機匣提質增效。

  項目開展以來,項目組成員充分利用AOS這項科學規(guī)范的管理方法和工具,從縮短生產準備、優(yōu)化工藝布局、工藝流程等方面著手,進行精益改善。項目組成員繪制了主機匣的詳細價值流程圖,從加工、檢驗、裝配等工序逐個分析、查找制約生產的瓶頸問題,匯總后積極制訂了解決方案。他們通過合并、調整粗加工工序,配合設備分流,調整精加工工序內容,增強了生產的節(jié)拍性。重新規(guī)劃了鉗工班組布局,調整了毛刺區(qū)、裝配區(qū)和清洗區(qū)位置,將鉗工區(qū)域轉工路線由原來的直線位移800米縮短至120米;完善了生產準備流程,形成了工藝準備清單,增加生產準備工輔助操作者,將標準時長最小化。在整個精益改善項目過程中,項目組共合并了4道立車工序、4道五軸工序,分流了4道瓶頸設備工序,完成了11道工序的數(shù)控增效工作,使主機匣的生產交付周期得到了縮短,產品質量實現(xiàn)了提升,滿足了公司科研生產的需要。此外,直8法蘭盤加工通過AOS精益改善,生產效率提升了52.8%。(樊洋)

標簽: 部件 周期 質量

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